某客戶使用方年產14萬t合成氨,33萬t尿素,3萬t精甲醇,2萬t甲胺、DMF等,有新、老兩個系統(tǒng),老系統(tǒng)。有一套減溫減壓設備,即鍋爐出口蒸汽經減溫減壓,送出后序工藝所需的蒸汽。該系統(tǒng)工藝負荷變化較大,該系統(tǒng)調節(jié)閥前壓力2.5~3.8MPa,閥后壓力為0.2~0.4MPa,蒸汽流量5~30t。
1、造成工藝負荷變化大的原因主要有以下兩點:
①汽輪機的開停。若汽輪機運行,則汽輪機的抽汽直接送往閥后,調節(jié)閥需減小開度,否則需增大開度。
②新系統(tǒng)的3.8MPa蒸汽的送停。若送來3.8MPa蒸汽,則調節(jié)閥需減小開度,否則需增大開度。
2、存在的問題:
該調節(jié)系統(tǒng)中關鍵部件是調節(jié)閥,通過控制調節(jié)閥的開度調節(jié)閥后系統(tǒng)壓力。我們原來采用雙座調節(jié)閥,無3.8MPa蒸汽時,調節(jié)系統(tǒng)運行穩(wěn)定;增加3.8MPa蒸汽后,加上汽輪機的開停,原調節(jié)閥已不能滿足使用要求,具體表現(xiàn)在:
①閥內泄漏量大,關閉不嚴,致使調節(jié)閥工作在小開度,調節(jié)特性不好。
②閥體振動大,噪聲高。
③閥內流體流速高,長期沖蝕閥芯,閥桿上下振動劇烈,致使閥桿與閥芯處斷開,直接導致蒸汽無法通過調節(jié)閥。
3、電動V型球閥的應用:
為了*解決以上問題,我們分析了工藝情況及各類調節(jié)閥的特點,zui后決定用V型球閥取代原雙座調節(jié)閥。雙座調節(jié)閥不適應在上述種情況下使用,是因為流路復雜,流動阻力大,可調范圍小;閥桿上下運動,閥芯穩(wěn)定性差,振動大。電動V型球閥比直行程閥具有極大優(yōu)點,這些優(yōu)點是由電動V型球閥的結構決定的。V型球閥的閥芯在結構上采用偏心結構,除了關閉位置外,芯座不接觸其余位置,減少了磨損,閥芯一旦打開就脫開閥座,降低了工作扭矩。同時閥芯上的V型開口可很好保證閥在小開度的調節(jié)性能,解決了直行程閥在小開度工作特性不好的難題。
電動V型球閥的流路簡單,為單直通式,流動阻力小,可調范圍大,流開型閥門壓力恢復系數(shù)高于雙座閥,更適用于發(fā)生空化的情況。V型球閥的閥芯、閥桿運動方式為轉動,和直線運動的閥相比,可克服壓差大,是直行程閥的2.5~10倍。在解決高溫問題時,V型球閥采用剛柔結合的彈性硬密封解決高溫下膨脹導致的芯座抱、卡問題,同時采用高溫耐磨填料保證閥桿在高溫下密封的可靠性。
4、運行情況:
經過一年多時間的運行證明,電動V型球閥調節(jié)響應快,控制的流量范圍寬,基本沒有振動,噪音也顯著減小,消除了系統(tǒng)中存在的隱患。